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日本CKD氣缸活塞桿裝載機(jī)動(dòng)臂反復(fù)下沉的診斷?
日本CKD氣缸再更換油封,裝復(fù)后試機(jī),動(dòng)臂自動(dòng)下沉現(xiàn)象仍未*消除,這說(shuō)明更換的油封仍然沒有裝配好。一般情況下這種結(jié)構(gòu)的液壓缸裝配前,只要把缸筒內(nèi)部導(dǎo)向套部位的銹跡和毛剌清除干凈,裝配起來(lái)比較順利,質(zhì)量也易保證。為檢查多裝配失誤的原因,再進(jìn)行解體。在日本CKD氣缸活塞桿耳環(huán)上刻下與缸筒位置相對(duì)應(yīng)的記號(hào),再進(jìn)行分解,緩慢拔出活塞桿總成后,發(fā)現(xiàn)大腔油封損壞的尺寸和形狀與上的一模一樣。對(duì)準(zhǔn)刻下的記號(hào),觀察油封損壞部位與缸筒對(duì)應(yīng)的位置關(guān)系,發(fā)現(xiàn)這個(gè)部位與液壓缸小腔進(jìn)油口的位置是在一條直線上,這說(shuō)明在這條線上缸筒的某個(gè)部位有損壞油封的毛剌,使油封在裝配中被刮壞。檢查缸筒,內(nèi)壁光滑無(wú)損,沒有異?,F(xiàn)象??磥?lái)小腔進(jìn)油口損壞的可能性比較大,手摸有刮手感覺。修磨此油孔后,把孔口的倒角修磨圓滑,清洗干凈后,更換損壞的油封,重新裝配,當(dāng)大腔Y形密封圈通過小腔的進(jìn)油口時(shí),用一個(gè)平口螺絲刀小心地抵住向外漲開的油封唇口,使其順利通過油孔。裝復(fù)后試機(jī),動(dòng)臂自動(dòng)下沉現(xiàn)象消失。
日本CKD氣缸活塞桿在實(shí)際上中,人們對(duì)液壓缸防塵圈防塵重視程度不夠,體現(xiàn)在以下2個(gè)方面:
①防塵圈結(jié)構(gòu)選型不合理。隨著工程機(jī)械多用途的應(yīng)用,尤其是個(gè)體用戶在高污染的煤礦、礦山等場(chǎng)所,每日連續(xù)十幾個(gè)小時(shí)超載、超溫,要求防塵圈必須具有高抗污染、抗高溫的功能。目前單唇口防塵圈已不能適應(yīng)工程機(jī)械的需要,從拆檢的液壓缸防塵圈來(lái)看,基本失去防塵功能,使污染物從活塞桿進(jìn)入,造成密封磨損失效。
②防塵圈在裝配過程中保護(hù)措施差。主要表現(xiàn)在建筑工程機(jī)械整機(jī)噴漆過程中,對(duì)液壓缸防塵圈不采取保護(hù)措施,造成防塵圈唇口部位存在殘留油漆,對(duì)防塵圈起到一定破壞作用,影響防塵。從拆檢的液壓缸發(fā)現(xiàn)防塵圈內(nèi)部存有油漆,可以說(shuō)明這一點(diǎn)。
( 2)軸用組合封結(jié)構(gòu)不合理。
目前 日本CKD氣缸活塞桿主要密封結(jié)構(gòu)是防塵圈+低壓密封(Y形圈)+高壓密封(軸用組合封),Y形圈經(jīng)過多年研究,是比較成熟的結(jié)構(gòu),加上進(jìn)口Y形圈的應(yīng)用,低壓密封質(zhì)量基本不存在問題。軸用組合封進(jìn)口件較高,而產(chǎn)件密封唇口設(shè)計(jì)角度不合理,容易使唇口在高溫狀態(tài)下發(fā)生材料。
(3)日本CKD氣缸活塞桿表面碰傷。
裝載機(jī)在起升過程中,由于鏟斗的運(yùn)動(dòng),使斗內(nèi)物料滑落,砸在伸出的活塞桿表面上,造成活塞桿表面出現(xiàn)微小凹坑,增大了密封圈與活塞桿 的摩擦力,使密封圈磨損失效。目前這已成為液壓缸早期活塞桿外泄漏的主要問題之一。
(4)日本CKD氣缸活塞桿與導(dǎo)向套的配合間隙選配不合理。
按照液壓缸設(shè)計(jì)原則,活塞桿與導(dǎo)向套的配合公差是H9/f8。但在實(shí)際應(yīng)用中,如果二者配合為Z小公差值,由于工程機(jī)械長(zhǎng)時(shí)間超載,高溫情況下材料膨脹,容易造成活塞桿表面油膜銳減,密封唇口潤(rùn)滑降低,局部溫度超過密封圈容許溫度,使密封圈高溫老化,失去密封。用戶反饋活塞桿表面出現(xiàn)發(fā)黑問題,就是以上原因造成的。